福建水泥xx公司2500t/d熟料水泥生產線,目前煤磨產量在18~20t/h,由于燒成系統(tǒng)需要提產至3500t/d,需核算并對該系統(tǒng)進行綜合改造,以滿足窯系統(tǒng)提產后煤立磨機磨的能力要求。
一、改造后產量
改造后熟料年產量:180.9萬t/年,原煤水分9.7%,原煤低位發(fā)熱量23220kJ/kg,計算得知磨機改造后需要臺時為24t/h、窯頭用煤7.4t/h、窯尾用煤12.9t/h(煤磨運轉率75%,生產損失0.1%)。
二、目前生產線主機配置:
三、主要設備改造方案
任何形式的圈流粉磨系統(tǒng),要保持高產低耗,主要有兩點:一是磨機能多磨出合格的成品粉;二是選粉機能適時地將成品粉選出來,大限度地減小成品粉在系統(tǒng)中的循環(huán)。本生產線風掃磨系統(tǒng)的技術改造主要從以下兩個方面入手解決問題:
1、現(xiàn)有粉磨系統(tǒng)改造方向
選粉機改造:根據(jù)型號判斷,該選粉機理論滿足24t/h要求,保留原選粉機,以改造為主。后期現(xiàn)場根據(jù)選粉效率測試,了解轉子風速,產品出口口徑、入口口徑。改造方向:轉子更換、葉片密度修正等。
2、磨機改造:根據(jù)目前的細度情況以及煤磨的實際產品情況,取消磨內烘干倉,烘干倉直接改為粉磨倉,烘干倉外置。
Φ3.2m×6.5+2m改為Φ3.2m×8.5+1.5m。
四、磨機通風量的確定
風掃粉磨系統(tǒng)的風掃風量的大小對整個粉磨系統(tǒng)的產量和相關設備的選型非常重要。風量過小,無法形成風掃,造成系統(tǒng)的循環(huán)負荷過小,不利于圈流系統(tǒng)優(yōu)勢的發(fā)揮;風量過大,系統(tǒng)循環(huán)負荷過大,選粉機的性能發(fā)揮不起來,也不利于系統(tǒng)的節(jié)能。所以說風掃風量的確定是整個風掃磨系統(tǒng)的設計基礎。
按照粉磨要求確定磨機通風量:
Vf—磨機通風量
V—磨機內容積,m3
KB—煤的易磨性系數(shù)
Φ—磨內鋼球填充系數(shù)
R—粗粉分離器后煤粉細度
計算得知,磨機通風量Vf=80000m3/h。
五、其他設備改造方案
1、收塵器選型
根據(jù)磨機通風量及煤粉易燃、易爆的特點,煤磨系統(tǒng)主收塵器防爆型高濃度氣震式袋收塵通過技改達到如下技術參數(shù):
2、磨機主排風機主要參數(shù)
系統(tǒng)采用一臺風機使整個系統(tǒng)處于負壓運行。風機的選型主要確定兩個方面:一是風壓;二是風機流量。
a、風機風壓的確定
粉磨系統(tǒng)阻力F=F磨機+F選粉機+F管道+F除塵器=7500Pa,考慮到一定富余系數(shù),風機的風壓在8000Pa左右。
b、風機風量的確定
由于系統(tǒng)風掃風量在80000m3/h左右,考慮到系統(tǒng)的漏風和一定的富余系數(shù),所以風機風量為85000m3/h左右。原有風機通過改造達到要求能力。
3、頭、尾煤羅茨風機
窯頭驗算料氣比:
A=7.4×1000/(51.6×60)=2.39kg/m3
窯尾驗算料氣比:
A=12.9×1000/(66.7×60)=3.22kg/m3
窯頭、窯尾料氣比滿足提產后要求,故羅茨風機可沿用原設備。
4、窯頭、窯尾計量秤不能滿足窯系統(tǒng)提產后的要求,故需重新訂購為滿足要求能力的喂煤秤。
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